溫州麻豆传煤官网APP入口IOS泵閥有限公司
客(kè)服1:0577-67987292
客(kè)服2:0577-67987270
傳真:0577-67987252
手機:13355776372
地址:浙江省永(yǒng)嘉縣甌北鎮浦西工業區
分析氣動隔膜泵嚴重磨損原因及其技術改(gǎi)進
時間:2011-6-22 21:03:31來源:http://www.csxhchem.com作者:麻豆传煤官网APP入口IOS泵閥
故障現象及原因(yīn)分析(xī):
在維修時從以下三點查找故障原因,並對(duì)係(xì)統(tǒng)進行改進:
(1)檢查(chá)動(dòng)臂油缸的內漏情況。簡單的方法是把動臂(bì)升起,看其是(shì)否有明顯的(de)自(zì)由下降。若下落明顯則拆卸油缸檢查,密封圈如已磨損應予更(gèng)換。
(2)檢查(chá)操縱閥。首先清洗安全閥(fá),檢查閥芯(xīn)是否磨損,如磨損應更換。安全閥安裝後若仍無變化,再檢查操縱閥閥芯磨損情況,其間隙使用限度一般為0.06mm,磨(mó)損嚴重應更換。
(3)測量氣動隔膜泵的壓力。若(ruò)壓力(lì)偏低,則進行調整,加壓力仍調不上去(qù),則說明氣動隔膜泵嚴重(chóng)磨損。
1.一(yī)般(bān)來說,造成動臂帶載不能提升的主要原因(yīn)為(wéi):
a.氣(qì)動隔膜泵(bèng)嚴重磨(mó)損。在(zài)低(dī)速運轉時泵內泄漏嚴重;高速運轉時,泵壓力稍有提高(gāo),但由於泵的磨損及(jí)內泄,容積效率顯著下降,很難(nán)達到額定壓力。氣動隔(gé)膜泵長時間工作又加劇了磨損,油溫升高,由此造成液壓元件磨損(sǔn)及密封(fēng)件的老化(huà)、損壞,喪失密封能力,液壓油變質,後導致故障發(fā)生。
b.液壓元件選(xuǎn)型不合理。動臂油缸規格為70/40非標準係(xì)列,密(mì)封件亦為非標準件,製造成本高(gāo)且(qiě)密封件更換不便。動臂油缸缸徑小,勢必使係統調定壓力高。
c.液(yè)壓係統設計不合理(lǐ)。由圖1可知,操(cāo)縱閥與全(quán)液壓轉向器(qì)為單泵串聯,安全閥調定壓力分16MPa,而氣動(dòng)隔膜泵的額定工作壓力也為16MPa。氣動隔膜泵經常在滿負載或長時間超負荷(hé)(高壓)情況下(xià)工作,並且(qiě)係統有(yǒu)液力衝擊,長期(qī)不換油,液壓(yā)油(yóu)受汙染(rǎn),加劇氣動隔膜泵(bèng)磨損,以致(zhì)氣動隔膜泵泵殼炸裂(liè)(後曾發(fā)現此類故障)。
2.改進及效果
(l)改進液壓係統設計。經過多次論證,後采用先進的(de)優先閥與負荷傳感全液壓轉向器形式,新係統能夠按照轉向要求,優先向(xiàng)其分配流量,無論負載大小、方向盤轉速高低均能保證供油充足(zú),剩餘部分可全部供給工作裝置回路使用,從而消除了由於轉向(xiàng)回路供油(yóu)過多而造成功率損失,提高了(le)係統效率,降低了(le)氣動隔膜泵的工作壓(yā)力。
(2)優化設計動臂油缸和氣動隔(gé)膜泵造型,降低(dī)係統工作壓力。通過優化計算,動臂油缸采(cǎi)用標準係(xì)列80/4。氣動隔膜泵排量由(yóu)10ml/r提高為14ml/r,係統(tǒng)調定壓力為14MPa,滿(mǎn)足了動臂油缸舉升(shēng)力和速度要求(qiú)。
(3)在使用過程中(zhōng)還應注意裝載機的正確(què)使用與維護,定期添加或更換液壓油,保持液壓(yā)油的清潔度,加強日常檢查和維護。